西昌鋼釩煉鋼廠冶煉作業(yè)區(qū)丁班2號煉鋼轉(zhuǎn)爐,當(dāng)一爐半鋼兌進轉(zhuǎn)爐冶煉15分鐘后,中控工鄧沛用鼠標輕輕點動“一鍵煉鋼”模塊,系統(tǒng)就自動按照半鋼條件和下工序要求打開所需要的原燃料料倉,根據(jù)要求配料。
據(jù)悉,為保證高端品種鋼窄成分控制精度要求,實現(xiàn)保質(zhì)降本,該公司于2020年5月開始陸續(xù)對煉鋼系統(tǒng)4座轉(zhuǎn)爐54套下料秤的“下料控制程序”增加“自學(xué)習(xí)”控制模塊,讓其“自動學(xué)習(xí)”不同品種下料控制時對應(yīng)的倉位、變頻點、落差關(guān)閉點,以及終端機預(yù)置目標值數(shù)據(jù),并與下料實際值與目標值進行比較分析,重新計算出新的變頻點、落差關(guān)閉點。當(dāng)再次下料時控制程序依據(jù)新設(shè)置的變頻點、落差關(guān)閉點控制下料,并再次對偏差量信息進行收集,循環(huán)計算,獲得不同品種下料控制較佳控制參數(shù),從而確保達到預(yù)期的配料控制要求。
由于這套系統(tǒng)綜合考慮了工藝要求、節(jié)能、環(huán)保及安全等因素,解決了以前系統(tǒng)由于人為干涉帶來的成分精度偏差,導(dǎo)致原輔材料成本增加的問題。經(jīng)過一年多的實施,目前下料控制偏差已由之前的一次20公斤至30公斤下降到了現(xiàn)在3公斤以內(nèi)。不僅有效避免了人工憑經(jīng)驗操作帶來的配料誤差,使鋼水成分控制精度大幅提升,而且維護過程也更加簡單便捷,提高了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率。
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