2024-12
耐材之窗耐火原料指數(shù)
綜合指數(shù)
  • 綜合指數(shù):203.62
  • 上月:202.42
  • 環(huán)比: +0.59%
  • 去年同期:190.94
  • 同比: +6.64%
產(chǎn)品指數(shù)
  • 鋁礬土:175.00 上月:175.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:159.00 同比: +12.00%
  • 碳化硅:98.00 上月:98.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:107.00 同比: -35.00%
  • 鱗片石墨:103.00 上月:103.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:123.00 同比: -43.00%
  • 燒結(jié)鎂砂:208.00 上月:208.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:204.00 同比: -9.00%
  • 普通電熔鎂砂:138.00 上月:138.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:129.00 同比: 0.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:140.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +5.00%
  • 白剛玉:145.00 上月:145.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:95.00 同比: +53.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:140.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +5.00%
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首鋼京唐中厚板4300毫米產(chǎn)線低溫出鋼取得新成效

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發(fā)布時間:2021-09-02

宣傳周,主題為“節(jié)能降碳,綠色發(fā)展”。一直以來首鋼京唐中厚板事業(yè)部在節(jié)能降碳工作實踐中,積極采用新工藝,加大節(jié)能技術(shù)攻關(guān)力度,特別是在推進加熱爐低溫燒鋼工作中取得新成效。

加熱爐出鋼溫度是衡量中厚板生產(chǎn)工藝、設(shè)備管理、技術(shù)水平的重要參數(shù),在一定范圍內(nèi),出鋼溫度越低越有利于減少加熱爐燃氣消耗,降低鋼坯燒損,提高成材率實現(xiàn)降本增效;同時可提高鋼板表面和內(nèi)部質(zhì)量。中厚板事業(yè)部在公司專業(yè)部室的大力支持下,部領(lǐng)導牽頭組建攻關(guān)團隊,狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié),集中優(yōu)勢力量,瞄準關(guān)鍵瓶頸問題展開了系統(tǒng)攻關(guān),取得了良好效果。

減少鋼坯溫降,精準控制溫度

4300毫米產(chǎn)線配套2座連續(xù)加熱爐,兩爐之間間隔十余米,鋼坯在兩座加熱爐之間運行,帶來鋼坯溫降溫差達到15℃左右。于是,點檢工程師王亮在兩座加熱爐之間的輥道上加裝保溫罩,并增加輥道高速模式,輥速對比原來提升了1.5倍。問題改善后,鋼坯出爐平均溫降減少7℃,為低溫燒鋼創(chuàng)造有利條件。

設(shè)備方面優(yōu)化之后,攻關(guān)組的陳彥廷和荀利濤又將眼睛盯在加熱爐核心技術(shù)——加熱模型和自動燒鋼程序上。為了保證鋼坯低溫均勻出爐,攻關(guān)組經(jīng)過現(xiàn)場摸索,將鋼坯實際“燒透時間”可視化,即鋼坯燒透后模型自動提示并改變顏色,同時調(diào)整自動燒鋼邏輯,由上下限溫度“范圍”控制,優(yōu)化為按目標溫度(±5℃)“靶心”控制,提高了鋼坯溫度精準控制水平。

優(yōu)化燒嘴,提高生產(chǎn)效率

4300毫米產(chǎn)線加熱爐第一加熱段的原設(shè)計中沒有燒嘴自動化遠程切斷閥,每次產(chǎn)品更換規(guī)格、更換鋼種都需要操作工手動開關(guān)閥門。上百個手閥、在現(xiàn)場60攝氏度的高溫環(huán)境下,操作工開關(guān)一次需要一小時的時間。經(jīng)常聽到操作工大汗淋漓地抱怨:“剛把燒嘴關(guān)閉,爐內(nèi)鋼坯就換了規(guī)格,又需要去打開燒嘴,這樣怎么能實現(xiàn)精準低溫燒鋼呢?”。針對此問題,設(shè)備工程室張雷兵重新設(shè)計了加熱爐第一加熱段燃燒控制方案,增加了燒嘴自動化遠程控制開關(guān),提高了工作效率,降低了操作工勞動強度,同時大大提高了加熱爐燃燒控制精度。

加熱爐第三加熱段和均熱段設(shè)計為上百個平焰燒嘴,由總管調(diào)節(jié)閥遠程統(tǒng)一控制。由于平焰燒嘴特點是無序關(guān)閉,爐子低負荷時控制難度大,會造成鋼坯溫度不均。生產(chǎn)技術(shù)室張同經(jīng)過攻關(guān),選擇性關(guān)閉不同比例燒嘴手閥個數(shù),并讓關(guān)閉的燒嘴按照“矩陣狀”、“梅花狀”布局,提高加熱爐低負荷期間溫度可控性,也保證了鋼坯溫度均勻性。

同時根據(jù)設(shè)備狀態(tài)定期對燒嘴進行輪換,減少對燒嘴壽命的影響。但每次輪換時關(guān)閉一個燒嘴需要一個人雙手操作2分鐘左右的時間,費時且費力,攻關(guān)團隊劉擁軍,經(jīng)過反復(fù)試驗利用廢舊鋼筋研發(fā)出了一種快速開關(guān)平焰燒嘴閥門工具,縮短閥門2/3開關(guān)時間并實現(xiàn)了一人單手操作。由于工具小巧玲瓏類似于縮小版柴油車啟動搖桿,操作工們親切地稱呼為“擁軍搖把”,目前該工具已申報兩項專利。

擴展工藝范圍,取得新成效

2020年低溫燒鋼工藝只在厚度300mm以下且軋制厚度大于16mm的普通鋼坯上得以實現(xiàn),范圍較窄易受產(chǎn)品訂單影響。2021年,經(jīng)過技術(shù)團隊持續(xù)進行攻關(guān),軋制規(guī)格方面低溫燒鋼范圍和較低溫度實現(xiàn)雙重突破,其中軋制厚度下限結(jié)合鋼坯熱裝坯降低至10mm等薄規(guī)格。軋制厚度25mm左右規(guī)格出爐溫度再降低20℃,實現(xiàn)了超低溫燒鋼。

在板坯厚度規(guī)格上,400mm特厚板坯低溫燒鋼難度較大,主要是板坯芯部與表面溫差不容易控制。為解決此項難題,技術(shù)團隊人員邱斌通過不斷地分析,反復(fù)試驗、記錄數(shù)據(jù)、觀察軋制情況,優(yōu)化加熱工藝,最終發(fā)明了特厚板坯較佳低溫加熱操作法,可低溫加熱的板坯厚度由300mm突破至400mm。這樣既能保證板形和質(zhì)量,又能滿足低溫燒鋼要求,并在四班進行推廣,2021年1月至8月,400mm板坯實現(xiàn)低溫燒鋼共計4.1萬噸。

2021年1至8月,中厚板事業(yè)部通過設(shè)備改造、優(yōu)化工藝參數(shù)等技術(shù)攻關(guān)手段,全品種低溫燒鋼率比2020年提升25%,出爐溫度平均降低25℃,節(jié)約煤氣1500萬立、鋼坯燒損降低0.03%,預(yù)計增效700萬元。

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