2024-12
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  • 燒結(jié)鎂砂:208.00 上月:208.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:204.00 同比: -9.00%
  • 普通電熔鎂砂:138.00 上月:138.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:129.00 同比: 0.00%
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  • 白剛玉:145.00 上月:145.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:95.00 同比: +53.00%
  • 棕剛玉:140.00 上月:140.00 環(huán)比: 0.00% 去年同期:127.00 同比: +5.00%
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首鋼京唐煉鋼部實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)出鋼

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發(fā)布時(shí)間:2021-07-21

6月28日,京唐公司煉鋼部2號(hào)脫碳轉(zhuǎn)爐全自動(dòng)出鋼工藝一次熱試成功。自此,首鋼京唐煉鋼部實(shí)現(xiàn)了集一鍵式煉鋼、噴濺預(yù)報(bào)、自動(dòng)出鋼、合金自動(dòng)加料等多項(xiàng)技術(shù)為一體的全過程智能化。

首鋼京唐公司是國內(nèi)首批開發(fā)和應(yīng)用“一鍵式”煉鋼技術(shù)的煉鋼廠。近年來,隨著工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),國內(nèi)部分煉鋼廠陸續(xù)引進(jìn)了自動(dòng)化出鋼技術(shù),京唐公司創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),于2020年9月組成了以首鋼技術(shù)研究院、京唐公司煉鋼作業(yè)部兩家單位為成員的攻關(guān)團(tuán)隊(duì),拉開了自主研發(fā)自動(dòng)化出鋼技術(shù)的序幕。

自動(dòng)出鋼技術(shù)是指與轉(zhuǎn)爐出鋼有關(guān)的所有設(shè)備,包括轉(zhuǎn)爐本體、鋼水車、合金溜槽、擋渣機(jī)構(gòu)等,按照預(yù)定的邏輯順序進(jìn)行關(guān)聯(lián),實(shí)現(xiàn)出鋼過程的全自動(dòng)控制。在攻關(guān)過程中,遇到轉(zhuǎn)爐角度控制難題,轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)時(shí)常出現(xiàn)卡頓、異響等現(xiàn)象,難以實(shí)現(xiàn)對(duì)轉(zhuǎn)爐出鋼角度的精準(zhǔn)控制。

為了找出問題產(chǎn)生的原因,首鋼技術(shù)研究院王炳奎、王策,京唐公司煉鋼部關(guān)順寬、丁國慧、趙立國深入現(xiàn)場,結(jié)合實(shí)際開發(fā)和調(diào)試自動(dòng)出鋼程序,采用多次松緊抱閘的方式解決了卡頓和異響問題,并將轉(zhuǎn)爐角度精度控制在0.1度以內(nèi)。鋼水車的泊位設(shè)置是控制轉(zhuǎn)爐自動(dòng)出鋼的主要參考依據(jù)。轉(zhuǎn)爐出鋼測試中,由于鋼水車晃動(dòng)、激光發(fā)射器跑偏等原因,導(dǎo)致鋼水車位置精度出現(xiàn)較大偏差,影響鋼水質(zhì)量及合金料的加入。電氣自動(dòng)化點(diǎn)檢王晨宇通過增加接收端面積、固定激光發(fā)射器,在鋼水車車輪組上安裝編碼器等措施,將鋼水車泊位精準(zhǔn)度控制在3厘米以內(nèi)。在新構(gòu)建的自動(dòng)出鋼“重量模型”中,鋼水重量是觸發(fā)轉(zhuǎn)爐傾動(dòng)角度和鋼水車泊位的重要條件,但在測試中出現(xiàn)了鋼水量波動(dòng)曲線較大的問題,并伴有嚴(yán)重的積渣現(xiàn)象。設(shè)備點(diǎn)檢員石安主動(dòng)請(qǐng)纓,第一時(shí)間對(duì)現(xiàn)場的數(shù)據(jù)進(jìn)行了測量。通過調(diào)查分析,他找出了原因,接著對(duì)稱重護(hù)板、鋼水車護(hù)板等設(shè)備進(jìn)行了改造,解決了鋼水量波動(dòng)曲線較大問題,避免了積渣的發(fā)生,改造后的鋼水車稱重系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

經(jīng)過攻關(guān)團(tuán)隊(duì)近一年的努力,他們自主開發(fā)了智能下渣圖像識(shí)別技術(shù)、溢渣檢測技術(shù)、鋼包車激光定位系統(tǒng)、智能出鋼模型、鋼包凈空分析模型、鋼包稱重和底吹氬系統(tǒng)、自動(dòng)合金加料系統(tǒng)等7項(xiàng)核心技術(shù),而且全是設(shè)備國產(chǎn)化,一舉實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐出鋼操作的自動(dòng)化和無人化。

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