2016年,方大九鋼煉鐵廠針對高爐排放干渣現(xiàn)象開展攻關(guān),取得了較好的降成本效果。
據(jù)了解,高爐生產(chǎn)正常情況下產(chǎn)生的爐渣均通過沖水的方式形成了水渣,在異常情況或緊急情況下才需要排放干渣,但高爐排放干渣會產(chǎn)生額外車輛倒運費、干渣破碎費,給高爐車間增加了額外的成本消耗。為較大程度實現(xiàn)降成本,東區(qū)高爐車間成立了攻關(guān)小組,針對高爐排放干渣現(xiàn)象進行攻關(guān)。首先,該車間從員工主觀思想入手,打破員工固有觀念,將“被動”化為“主動”,即“被動排放干渣”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃訉ふ以颉薄F浯?,該車間從設備維護和員工操作尋找切入點,一是要求責任班組加強沖渣水泵電機、管道、閥門的點檢工作,堅持“隱患不過夜”原則,做到員工點檢時不走過場,不遺漏設備死角,不放過一顆螺絲釘,將設備隱患消除在萌芽狀態(tài),保證高爐沖渣水正常;二是規(guī)范爐前三班操作,做到爐前出鐵時渣中不帶鐵,及時排盡渣鐵,杜絕鐵水遇水打炮破壞水渣溝的現(xiàn)象。再次,強化信息溝通,該車間要求值班室工長加強水渣溝濾化板點檢監(jiān)督工作,及時清理濾化板上雜物,確保水渣溝暢通。該車間多措并舉,大大減少了異常情況和緊急情況,降低了排放干渣次數(shù)。
據(jù)統(tǒng)計,排放一爐干渣將給高爐帶來近1萬元的經(jīng)濟損失,2016年排放干渣的次數(shù)同比去年下降了80.3%,年節(jié)約排放干渣產(chǎn)生的額外成本費用近10萬元。
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